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?鋁型材高光機控制邏輯不妥導致加工精度異常的原因

時間:2017年05月22日來源:廣東捷弘數(shù)控智能科技有限公司
鋁型材高光機控制邏輯不妥導致加工精度異常的原因

故障現(xiàn)象:一臺鋁型材高光機,發(fā)現(xiàn)該機床X軸精度異常,精度誤差最小為0.008mm,最大為1.2mm.
 
?鋁型材高光機控制邏輯不妥導致加工精度異常的原因
故障診斷:
    檢查中,機床已經(jīng)按照要求設置了G54工件坐標系。在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下,以G54坐標系運行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行結(jié)束后顯示器上顯示的機械坐標值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數(shù)值。然后在手動方式下,將機床點動到其他任意位置,再次在手動輸入數(shù)據(jù)方式操作下運行剛才的程序段,待機床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機床坐標數(shù)值顯示為“-1024.891”,同上一次執(zhí)行后的數(shù)值比較相差了0.352mm.
 
    按照同樣的方法,將X軸點動移動到不同的位置,反復執(zhí)行該程序段,而顯示器上顯示的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定)。用百分表對X軸進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)機械位置實際誤差同數(shù)字顯示出來的誤差基本一致,從而認為故障原因為X軸重復定位誤差過大。對X軸的反向間隙及定位精度進行檢查,重新補償其誤差值,結(jié)果起不到任何作用。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題。但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻又未出現(xiàn)相應的報警信息進一步檢查發(fā)現(xiàn),此軸為垂直方向的軸,當X軸松開時主軸箱向下掉,造成了誤差。
 
    故障處理:對鋁型材高光機機床的邏輯控制程序做了修改,即在X軸松開時,先把X軸使能加載,再把X軸松開;而在X軸夾緊時,先把X軸夾緊后,再把使能去掉。調(diào)整后鋁型材高光機機床故障得以解決。

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